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| 部分改进结构简介 |
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| 发布时间:2004-8-20 |
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| 一、供胶结构改进:
采用PROTOS结构,计量泵供胶、确保乳胶流量稳定,运用可伸缩式上胶器并配以旋转气缸起降。具有刚性好,运行平稳,不甩胶,清洗方便等特点,根据需要可实现自动加胶、自动断胶。并可实现同步激光打孔,集中供胶。广泛应用于YJ24、PA8.5、PASSIM接装机。
二、电烙铁结构改进:
参照PROTOS电烙铁结构,针对原设计存在故障多、维修不方便等缺陷,而重新设计,逻辑线路更趋合理,结构简单可靠,采用PLC控制,即可手动,也可自动;另有吹气阀及时清除烟枪和烙铁部位杂物,性能稳定,提高生产效率,操作维修方便,可用于MK9.5、YJ15、PASSIM卷烟机。[用于MK9.5卷烟机时采用单气缸控制;用于YJ15卷烟机时,采用双气缸控制]。
三、调头装置的改进:
对YJ24、PA8.5、PA8等机型均可将原来的调头盘调头改为锥鼓轮调头,烟支交接时更趋平稳,减少烟支表面皱烟、掉烟现象,降低烟支空头率,提高烟支质量,并能实现调头方式TTI与TTO的互换。
四、调头方式的改变:
为适应不同后续设备的对接,如装盘机、辅联设备的布置方式,我们可以提供对YJ24、PA8.5、PASSIM接装机烟支调头方式互换的技术服务,即TTI与TTO的互换。
五、刀头部分的改进:
可对MK9.5、YJ15卷烟机刀头部分进行切刀改进,即将原60mm切刀改为40mm,缩短切割烟支时切刀作用于烟支的时间,降低产生空头、毛口的现象,提高烟支切口质量,鐾刀机构优化,可靠性高,工作稳定性强。
六、吸丝成型机构改进:
借鉴PASSIM技术,对YJ15风室导轨结构进行优化,烟支交接部位的铲丝机构及烟枪入口结构合理,采用尼龙吸丝带、陶瓷轮式导轨,烟丝打滑小,成型可靠。
七、YJ24滤嘴切割装置改进:
滤嘴切割装置采用MAX70技术,具有磨刀、风冷、吸尘装置。刀片刃口锋利,切割区域自动冷却,切屑自动排除,不易堵塞。是针对丙纶滤棒的独特设计,更能提高醋酸滤棒的切割质量。
八、YJ24烟支检测系统的改进:
采用PROTOS技术,对与检测系统相关的机械结构,电气控制部分、启动控制部分,进行综合改进,其中稀释度采用正压检测,空头电容传感器检测,系统工作灵敏可靠,剔除动作准确。
九、卷烟机供料系统的改进:
卷烟机供料系统精确定量机构靠粗、细钩子辊来实现,其速度的稳定性及可靠性直接影响烟丝的密度,及重量控制系统的使用效果,原设计采用行星摩擦与蜗轮蜗杆结合式的无级变速器,传动速比大,蜗轮蜗杆易磨损,行星摩擦机构易打滑,造成传动不稳定,转速不均匀,引起烟丝供给不均,易造成烟支重量偏差较大。改进后采用PLC通过交流伺服控制独立驱动,跟随主机速度的变化而改变供丝速度,同时根据回丝量自动精确微调供丝速度,供料精度高,烟丝分布均匀,烟支变化小,有利于形成紧头烟支、减少空头、改善烟端质量,交流伺服控制器及电机均为进口件,性能可靠,传动精度高,减少维修费用,降低使用成本。
十、烟枪布带张紧机构的改进:
原重锤张紧机构,布带张力不能随卷烟机工作的微量变化而作相应调整,易造成烟枪布带的过紧或过松,从而影响烟枪布带的使用寿命和卷烟质量,采用气动张紧机构,张紧力无级调节,布带使用寿命长,克服印刷装置“跑号”故障,旋转控制,操作方便。
十一、PASSIM卷烟机打条器的设计改进:
原设计的打条器采用双向气缸和连杆与打条板连接。工作时打条器动作后,往往打断了初始烟条,但后续烟条无法顺利导入放射源导烟管,打条效果不好,需人工补充打条,从而增加劳动强度,易造成跑条现象,浪费原辅材料。
新设计的打条器,采用一旋转气缸与高强度的打条板相连接,完成打条动作后,打条板处于水平状态,其顶面的耐磨凹槽对烟条起辅助支撑作用,提高打条成功率,消除烟条运行中产生的抖动现象,减少跑条现象,增加烟条运行的稳定性。
十二、PASSIM卷烟机换纸器的设计改进:
原设计的换纸器采用的是气缸导板机构,气缸通过导板带动接纸辊轮,导板两侧设计有导向及滑动装置,结构复杂,易因零件磨损、工作中的冲击、震动造成接纸失败,降低可靠性;零件数量多,制造及使用维护成本高。
设计改进后,采用多杆气缸直接带动接纸辊轮,机械机构大大简化,同时提高了使用中的可靠性和稳定性,降低制造和使用成本。
十三、烟支长度偏下差改进:
卷烟长度直接决定了消耗,为了降低消耗,我们通过改进和试验,取得了两种使烟支长度骗下差的途径,其一是通过改进风室吸丝带轮、牌子箱及换纸器拉纸辊的方法满足要求;其二是通过改进烟支长度齿轮的方法满足要求。两种方法都要对卷烟机布带轮、接装机相关鼓轮进行精细的调整,改进后卷烟的平均长度可以控制在83.7至84.1mm。
十四、PASSIM8000刀头设计改进:
PASSIM8000刀头为双刀双切虎克式刀盘,刀头速度降低,切口锋利,易于磨刀。但是,原设计的刀头刀架枢轴组件结构复杂,故障率高,更换刀片不方便,影响设备的工作效率。
设计改进后的刀头刀架盘枢轴组件吸收了PROTOS卷烟机刀头刀架盘枢轴组件的结构优点,进刀装置采用压辊式进刀,结构简单可靠,故障率低,切刀方便。
十五、胶后加热器的设计改进:
设计改进了胶后加热器结构,加大了加热器功率,适应水松纸线速度的提高,方便了操作和水松纸变规格变换,水松纸变规格时,不需要更换该部位零件,仅调整导块位置即可。
十六、LT11型落料器:
参照PROTOS和PASSIM卷烟机落料器的结构特点而设计,作为卷烟机风力送丝系统的必备设备,采用SIEMENS-S7可编程逻辑控制器,该PLC运行速度快,操作简单方便,具有动作灵敏、性能可靠、自动请网等特点。可通用于YJ14、YJ25、MK9.5等机型。
十七、WR-I残烟处理机:
本机是针对卷烟企业残烟处理回收而设计开发的新型残烟处理设备,广泛应用于卷接车间对烟丝的回收,该机具有体积小,重量轻、耗能少、脱净率高,烟丝破碎率少等优点,采用分批处理残烟的方法,每批处理量可达1-1.5KG,对减少卷烟企业的烟丝损耗,提高企业经济效益,将发挥重要作用。
十八、烟支规格改进:
根据烟厂要求,我们还随时对YJ14、ZJ15、MK9.5等机型进行烟支规格(烟支长度、园周、滤嘴长度、水松纸宽度、是否激光打孔等)进行改进。以用于“新品烟”、“非常规烟”生产的不同要求。
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